《從實驗室走向商業(yè)化大生產(chǎn)-解析達可替尼(Dacomitinib)工藝開發(fā)之路(上)》
N-芳基化路線合成Dacomitinib
一般認為,氧化還原反應(yīng)和官能團化反應(yīng)是合成工藝中效率較低的操作,因為它們難以快速延展結(jié)構(gòu),通常需要規(guī)避。基于這樣的思考,Pfizer合成工藝開發(fā)人員設(shè)計了一條"無氫化"工藝路線。
如圖3中所示,該N-芳基化路線規(guī)避了硝基還原步驟。同時,甲氧基也通過原料引入,因此不需要官能團化反應(yīng)操作。起始原料15目前已商業(yè)化,相較于需實驗室制備的化合物5,是更優(yōu)選擇。
首先,使用NIS 對15進行碘化,能夠以高區(qū)域選擇性以及良好的收率得到16。中間體16不經(jīng)分離直接與醋酸甲脒3縮合得到中間體17。溶劑的選擇是一個關(guān)鍵,選擇乙二醇甲醚作為溶劑時,碘化效果較好。同時,中間體17可直接在反應(yīng)體系中析出,通過過濾得到目標產(chǎn)物,并在此過程中除掉副產(chǎn)物琥珀酰亞胺。中間體17氯化反應(yīng)在甲苯和乙腈的混合溶劑中進行順利。該混合溶劑在下一步親核取代反應(yīng)中也表現(xiàn)良好,因此選擇連投工藝由中間體17制備19,兩步收率大于95%。
對于N-芳基化步驟,研究人員通過高通量篩選快速篩選鈀源,配體,堿和溶劑。最終,選擇以Pd2(dba)3、Xantphos、Cs2CO3/Hunig's雙堿的組合在甲苯/水的混合溶劑中進行該反應(yīng),API收率達到75%。用這種方法制備的原料藥可能會殘留金屬鈀。通過活性炭和TMEDA處理,能夠使鈀含量降低到小于 5ppm。
圖3 N-芳基化路線
該API制備路線不涉及氫化,成功證明了無氫化工藝生產(chǎn)Dacomitinib的概念。
Dacomitinib商業(yè)化生產(chǎn)工藝開發(fā)
隨著Dacomitinib項目在二期臨床試驗中顯示出更大的潛力,后期化學工藝開發(fā)團隊開始設(shè)計商業(yè)化大生產(chǎn)工藝,以滿足預(yù)期的商業(yè)需求。分析認為,早期開發(fā)路線過長且官能團化反應(yīng)過多。除此之外,這些路線中涉及許多喹唑啉類中間體,它們在有機溶劑中的溶解度差,導致產(chǎn)量難以提升。
通過對類似化合物的合成文獻調(diào)研發(fā)現(xiàn),Dimroth重排反應(yīng)是構(gòu)建喹唑啉雜環(huán)有力的工具。如圖4 所示,第一代EGFR抑制劑吉非替尼的合成路線便利用了Dimroth重排反應(yīng)。
圖4 吉非替尼的合成
研究人員通過在最后一步經(jīng)Dimroth重排反應(yīng)引入喹唑啉雜環(huán),成功解決了喹唑啉雜環(huán)中間體溶解度低的問題 (圖5)。事實上,此路線中的所有中間體溶解度均大于0.1Kg / L。令人滿意的是,該Dimroth重排反應(yīng)在較低溫度下也可順利進行,30°C反應(yīng)16小時,收率可達到80%。因此,該路線被確定為Dimroth商業(yè)化生產(chǎn)路線,路線中的每一步反應(yīng)都得到了進一步的優(yōu)化(圖6)。
圖5 Dimroth重排反應(yīng)引入喹唑啉雜環(huán)
硝基還原反應(yīng)以Pd/C為催化劑。為實現(xiàn)疊縮工藝,研究人員最終選擇乙腈作為溶劑。該步驟主要的副反應(yīng)是腈基的還原,并立即環(huán)化生成喹唑啉副產(chǎn)物。該雜質(zhì)在下游過程中很容易被除去,因此無需過于擔心。
圖6 商業(yè)化大生產(chǎn)路線
對于酰胺化反應(yīng)來說,首要任務(wù)是確定中間體24和羧酸12之間合適的縮合劑。該縮合試劑最好無需單獨的活化步驟 (與底物在同一反應(yīng)釜內(nèi))即可參與反應(yīng)。隨后,研發(fā)人員以硝基還原后得到的胺中間體24的乙腈溶液為底物,分別篩選6種試劑(三聚氯氰、CDMT、DCC、EDC、EEDQ和T3P®)和一系列添加劑,最終確定丙基膦酸酐(T3P®)作為該酰胺化反應(yīng)首選試劑。另外,與脂肪族胺(Hunig's base, TEA)、碳酸鹽和醇鹽相比,吡啶衍生物(吡啶和2,6-lutidine)作為堿參與反應(yīng)時,反應(yīng)生成的雜質(zhì)更少。因此,選擇2,6-lutidine作為堿參與反應(yīng)。對于該步驟的猝滅,后處理以及結(jié)晶,研究人員也進行了重新設(shè)計。為了抑制中間體25在酸性水溶液條件下的不穩(wěn)定性,選擇進行反向淬滅,將反應(yīng)混合物加入氫氧化鈉的堿性水溶液中。而后,產(chǎn)品在乙腈和甲苯的混合溶液中進行晶種冷卻結(jié)晶,提高結(jié)晶的魯棒性。猝滅與結(jié)晶兩步操作通過使用甲苯與水混合溶液后處理而緊湊連貫起來。新工藝雖然增加了操作流程,但提高了大規(guī)模生產(chǎn)的可靠性,并且顯著提升了產(chǎn)品的純度。
經(jīng)典的Dimroth重排反應(yīng)通常需要在酸性溶劑中高溫回流進行。但是,起始原料25和產(chǎn)物1都對高溫不穩(wěn)定,因此,Dimroth重排在低溫下的反應(yīng)條件是首先要探索的問題。經(jīng)過優(yōu)化,研究人員選擇2.0當量的化合物8在純乙酸中與中間體25進行反應(yīng),反應(yīng)溫度為30oC。另外,猝滅反應(yīng)后,終產(chǎn)物過濾速度過慢也是需要解決的問題。特別是大生產(chǎn)后,這會侵占大量時間。為此,研究人員設(shè)計了分步淬滅乙酸并析晶的后處理流程。首先加入Me-THF稀釋反應(yīng)液,滴加NaOH部分淬滅反應(yīng),分液后保留乙酸相,繼續(xù)加入MeCN、三乙胺與晶種,最終得到可快速過濾的良好晶體產(chǎn)品,大大縮短了路線所需時間(圖7)。
圖7 API后處理析晶流程
結(jié)語
為滿足臨床和預(yù)期的商業(yè)需求,達可替尼合成工藝幾經(jīng)迭代。通過改變試劑、溶劑等條件,最初實驗室內(nèi)的藥物化學路線得到了顯著的改進,能夠交付項目開始需求的幾十公斤原料藥。基于避免氧化還原反應(yīng)與官能團化反應(yīng)的思路,研發(fā)人員開發(fā)了N -芳基化反應(yīng)工藝路線,但最終出于經(jīng)濟性和與可操作性等綜合考慮而被排除。最后,通過Dimroth重排反應(yīng)引入喹唑啉雜環(huán),研發(fā)人員成功開發(fā)出一種包括三步合成過程與兩步分離過程的工藝路線,成功實現(xiàn)了商業(yè)規(guī)模生產(chǎn)達可替尼,三步收率達到58%。
參考文獻
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